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转向节内孔椭圆解决方案

2018-08-12 00:002110

    摘  要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。
    关键词:转向节内孔椭圆 解决

    1 问题描述

    转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
    抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
         左件 
    序号    A        B        C        D    椭圆度
     1   81.913   81.883   81.915   81.913  0.032
     2   81.923   81.887   81.926   81.923  0.039
     3   81.914   81.88    81.917   81.915  0.037
     4   81.914   81.883   81.914   81.905  0.031
     5   81.916   81.881   81.92    81.926  0.045
     左件椭圆均值:0.0368
         右件
    序号      A       B        C        D      椭圆度
     1     81.897   81.877   81.91    81.895   0.033
     2     81.914   81.885   81.916   81.912   0.031
     3     81.919   81.884   81.925   81.924   0.041
     4     81.915   81.886   81.916   81.914   0.03
     5     81.921   81.885   81.927   81.917   0.042
     右件椭圆均值0.0354
    通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。

    2 原因分析

    2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。

    2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。
    根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。

    3 热处理工艺

    将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。

    4 试验结果

    4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。
        左件
    序号      A        B        C       D      椭圆度
     1     81.902   81.91    81.907   81.9     0.01
     2     81.908   81.918   81.913   81.915   0.01
     3     81.908   81.918   81.91    81.921   0.013
     4     81.912   81.925   81.913   81.933   0.021
     5     81.9     81.91    81.907   81.922   0.022
     6     81.892   81.9     81.9     81.922   0.03
     7     81.9     81.9     81.903   81.917   0.017
     8     81.891   81.89    81.895   81.898   0.008
     9     81.907   81.902   81.9     81.92    0.02
     10    81.897   81.902   81.891   81.913   0.016
        右件
    序号     A         B        C       D      椭圆度
     1     81.908   81.908   81.905   81.925   0.02
     2     81.908   81.913   81.91    81.922   0.014
     3     81.907   81.917   81.91    81.925   0.018
     4     81.912   81.918   81.915   81.931   0.019
     5     81.899   81.908   81.902   81.916   0.017
     6     81.89    81.9     81.892   81.912   0.013
     7     81.895   81.908   81.897   81.914   0.019
     8     81.887   81.895   81.888   81.908   0.021
     9     81.902   81.903   81.905   81.91    0.008
     10    81.89    81.889   81.893   81.894   0.005
     右件椭圆均值:0.0154
     左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。

    4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。
     浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。

     5 结论

     生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。

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