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MH630加工中心故障维修实例

2018-02-13 00:001750

    摘要  介绍MH630加工中心4例故障现象、原因分析及解决方法。
    关键词  加工中心 故障 诊断
    中图分类号 TH 17 文献标识码 B

    台湾产MH630加工中心,配备日本FANUC OM数控系统,轴驱动为FANUC交流伺服系统。在使用过程中,出现以下故障。
    故障①:机床自动加工过程中突然停止,屏幕和伺服单元无任何报警信息。按过去此故障的处理方法关机后,重新开机,用手轮方式将刀具退出工件,然后回机床参考点,机床无反应。
    诊断与分析。造成该故障的原因一般有CNC单元、伺服、反馈元件和PMC故障。CNC单元和伺服单元均没有报警,PMC故障的可能性最大。PMC故障原因有自动加工过程中暂停、复位、单轴锁定和轴锁定信号被输入及切削倍率信号变为0。在手轮控制方式下,手轮倍率扳到×1挡,轴选分别选Z、X、Y运行,Z轴移动时,屏幕位置显示无变化,机床不移动,X、Y轴移动时,屏幕位置显示变化,机床移动正常;机床停止位置是在执行Z轴进给时突然停止的。由于只是Z轴不能运行,可确定是Z轴内部锁定信号故障。调出诊断画面,Z轴内部锁定信号RITZ(地址G128.2),显示0,不正常。调出梯形图,有关Z轴内部锁定信号BITZ画面显示6128.2不接通,原因是LATCC(地址X20.1)不接通(梯形图中其他输入点信号都在接通状态)。LATCC信号为换刀侧门关闭检测信号,正常加工时门是在关闭状态,梯形图应显示接通,所以LATCC信号的断开就是故障的原因。
    故障处理。LATCC信号对应开关LS31,发现该行程开关松动,固定好后,梯形图显示LATCC信号和BITZ信号接通,机床运转恢复正常。
    故障②:机床自动加工过程中突然停止,屏幕无任何报警信息。
    诊断与分析。造成该故障的原因与故障1的原因相同。在手轮控制方式下,手轮倍率扳到×1挡,轴选分别选Z、X、Y运行,屏幕位置显示无变化,Z、X、Y轴均不移动,可排除暂停、复位、单轴锁定信号被输入及切削倍率信号变为0,可能原因是轴内部锁定信号有故障。检查轴内部锁定信号,调出诊断画面,轴内部锁定信号4XLX(地址R711.2)显示1,不正常,调出梯形图有关轴内部锁定信号4XLX画面,显示R711.2接通,原因是X16.0未接通(梯形图中用常闭点),所以X16.0信号的断开就是故障的原因。
    故障处理。X16.0是Y轴抱闸接触器MCC2的一个常开点,正常时应接通,检查接触器MCC2,发现此常开点一端197#线松动,将197#线接好,X16.0显示接通,机床运转正常。
    故障③:机床自动加工过程中,Y和Z轴回换刀点换刀时,刀库插销无拔出动作,刀库不旋转,副刀臂无抓刀动作,ATC指示灯不亮,系统无报警。
    诊断与分析。引起该故障的原因有CNC和PMC及其连线故障。检查主板,无报警显示。查PMC,从梯形图上看到,ATC指示灯亮的条件为刀库插销拔出(Y52.0=1)到位条件满足。该条件是①Y和Z轴在换刀位置。②副刀臂原位、刀库插销在插进位置和主轴侧换刀位置刀套内没有刀具。从梯形图可知Y和Z轴在换刀位置X0.4=1,X0.5=1,正常;副刀臂原位X6.2=0和副刀臂在缩进位置X6.4=0,正常;刀库插销在插进位置X19.2=1,正常;主轴侧换刀位置刀套内没有刀具X4.6=0,不正常,正常应为1。X4.6为安装在主轴侧换刀位置刀套后背接近开关PRO3的信号,用来检测主轴侧换刀位置刀套内是否有刀具,检查主轴侧换刀位置刀套,发现刀套内并没有刀具,故确认X4.6未接通就是故障的原因。
    故障处理。检查接近开关PRO3,发现已坏,换上新接近开关,在梯形图上X4.6显示接通,机床运转正常。
    故障④:在镗孔时系统出现“409#”报警,机床停止运行,查看主轴伺服单元,显示“AL—47#”报警。
    诊断与分析。409#报警说明主轴工作异常,AL—47# 报警说明主轴工作异常的原因是主轴编码器信号异常。造成以上报警的原因有主轴编码器机械连接松动、主轴编码器连线故障(连线未断)和主轴编码器本身故障。先检查主轴编码器与齿轮的机械连接,正常,再检查主轴编码器插头,拧开插头后发现插座内浸满含有黑杂质的润滑油,可造成插脚间的绝缘下降,反馈脉冲丢失,将插头和插座清洗干净,烘干,重新连接好,试车,故障依旧。将编码器拆下(注意:由于编码器还是主轴定向的位置检测元件,因此拆编码器前,必须将编码器对齿轮的位置作好记号。),然后将编码器打开,发现其内部进了很多含有黑杂质的润滑油,检查编码器的密封圈,已有部分失去弹性,造成编码器内部进油,使编码器性能下降,甚至损坏。
    故障处理。将编码器内部特别是圆码盘两端用酒精清洗干净并晾干,换上新密封圈,装好编码器与齿轮,试车,一切正常。

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