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B50125B插床电气改进

2018-04-20 00:00570

    摘要  采用西门子6RA7078直流调速器、PLC、旋转编码器对B50125B插床电气系统进行改造,不仅结构简化、参数设定简单、系统运行可靠,而且提高了产品质量。
    关键词  插床  PLC  直流调速器
    中图分类号  TP2   文献标识码  B

    一、概述

    恒成机械制造厂的插床为20世纪70年代产品,主拖动部分由发电机组一扩大机组一直流电动机组成(简称F-D系统),存在机构占地庞大,工作效率低,耗能高,噪声大,电气线路复杂且严重老化等问题,故障频繁。原行程控制信号由自整角机调整,因元件老化,运行过程中参数漂移严重,所以行程设置困难,加工精度低,且易造成生产事故。为此,决定对该设备进行改进和升级。

    二、改进措施

    改进后的电气系统如图1、2所示。

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    1.主拖动系统改进
    用1台西门子6RA7078-6DV62-0直流调速器来代替原发电机组直流电动机调速系统,以改善机床性能。
    6RA7078直流调速器为全数字紧凑型整流器,输入三相电源,额定电压400V,可向变速直流电动机的电枢和励磁供电,额定电枢电流为280A,能够实现四象限运行。整流器具有参数自动优化功能,通过带载优化可实现对电流环、电压环PI参数的最优设定,保证系统稳定运行在最佳状态。该直流调速器结构紧凑易保养与维护。安装在整流器门上的简易操作面板PMU,可供启动整流器时的调整、设定及测量值显示。
    原系统直流电动机保养良好,仍可继续使用,因其额定电枢电压为220V,所以采用进线变压器380/220V (△/Y)对直流调速器电源进行降压与隔离,从而保证直流调速器可控硅有较大的导通角,减少高次谐波污染。

    2.采用PLC控制电气柜
    用PLC控制代替原继电器线路,原有逻辑关系基本不变,采用模拟量模块作为调速器的速度给定。
    PLC采用西门子公司的S7-200(CPU226),具有丰富的逻辑运算和数据处理能力,16k字节的程序存储空间和数据存健空间。具有定时器、高速计数器、中断功能和脉冲输出功能,友好的调试和故障诊断功能,具有结构紧凑、可靠性高、功能强大等特点。采用双输入单输出模拟量模块EM235转换精度为12位,转换一次时间24μs,作为直流调速器模拟量的速度给定,控制更加灵活,且线路简单,工作可靠,实现上、下行程的无级调速。

    3.TD200文本显示器作为人机界面
    TD200连接简单,只需将连接电缆接到PLC的485口上即可,不需要单独的电源。具有如下功能:①文本信息的显示,②过程参数的显示和修改,③输入和输出的设定,④可设定实时时钟,⑤可编程的6个功能键可以替代普通的控制按钮,作为控制键。在本设计中,使用TD200实现了对滑枕行程、松闸时间等参数的数字设定,且能够显示速度给定值,实时时间,记录故障时间,并支持故障查询功能。通过TD200还实现了对滑枕位置的实时监控,提高了故障诊断能力。
    TD200与一个或几个S7-2000PU连接时,其作用是一个网络的主站。使用简单,操作直观,滑枕的高度,滑枕的上、下行速度可以显示,滑枕的上、下行程通过显示器进行调节,使用非常方便。文本显示器界面如图3所示。

    按<▲><▼>键可进行菜单浏览,按<选择>键进入对应的子菜单,按<确认>键回到主菜单。
    主要功能设置:插床监控功能;上换向点调整;下换向点调整;上减速点调整;下减速点调整;滑枕速度调整、位置监控;松闸时间调整。

    4.行程开关改进
    用欧姆龙E6CP绝对型旋转编码器代替原自整角机,经减速机连接后产生位置检测信号送至PLC o 8位格雷码(格雷码的特点是任意两组相临码之间只有一位不同,因此可防止发生转换时的瞬时错码,从编码的形式上杜绝了出现错误的可能性)输出信号经编程转换为二进制码后供位置判断使用。旋转编码器可以将滑枕的位置(数字信号)准确地传送到PLC,经过计算把数字信号转换成模拟信号传送到6RA70直流调速系统进行调速。当断电后,滑枕的位置仍可以记忆,送电后可根据原来的设置自动开车。

    三、改进效果

    1.简化结构。原F-D系统由三个电机及扩大机、很多分立元件构成。改进后只剩下主拖动电机,调速器为全数字控制,使用方便。
    2.降噪。由于去掉了噪声源F-D系统,使设备运行时的噪声下降10dB以上。
    3.重复精度高。采用数字方式检测位置信号,大大降低了元器件参数漂移对检测结果的影响,运行过程中重复精度高,经实测行程的重复误差<0.5cm。
    4.使用准确简便,可靠性高。采用PLC作为控制核心,可减少30%以上的分立元件,克服了分立元件容易出现故障的缺陷。
    经过近2年的运行表明,改进后系统可靠性大大提高,控制精度符合工艺要求,吃刀量在2~3mm情况下调速平稳,适合对产品进行精加工,提高了产品的质量。系统参数设定简单,大大提高了工作效率。

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