| 作者通过对数控系统结构进行分析及对机床相关部位的检查,找出问题的根源,采取措施解决了加工质量问题。 |
我们在教育生产实习中,用经济型数控车床加工图1所示的工件,该车床配置了华中数控系统有限公司生产的HCNC-IT型数控系统,编制的加工程序为 O8888: N100 G92 X40 Z40; N101 G90 G00 X34 Z2 M03; N102 G80 X30 Z-100 F50; X28 Z-71; X26 Z-71; X24 Z-71; X22 Z-71; X20 Z-71; N103 G01 X40 Z40 F400; N104 M06 T0202; N105 G00 X22 Z-2;
图1
|
N106 G01 X5 F40; X22 F200; N107 G01 Z-45; X10 F40; X22 F200; N108 G01 Z-71; X16 F40; X22 F200; N109 G00 X40 Z40; N110 T0200; N111 M06 T0303; N112 G00 X22 Z-2; N113 M98 P6666 L6; N114 G90 G00 X40 Z40; N115 T0300; N116 M06 T0404; N117 G00 X22 Z-43; N118 G82 X19 Z-69 F2.5; X18.3 Z-69;X17.7 Z-69; X17.3 Z-69;X16.9 Z-69; X16.75 Z-69; N119 G00 X40 Z-71; N120 G80 X38 Z-79 I-7 F40; N121 X34 Z-79 I-7; N122 X30 Z-79 I-7; N123 G00 Z40; N124 T0400; N125 M05; N126 M02; O6666: N10 G91 G01 G41 X-12 D04 F40; N11 G03 X2.636 Z-10.082 R6; N12 G02 X1.208 Z-8.279 R5; N13 G03 X1.156 Z-17.103 R10; N14 G01 X7 F200; Z-35.464; G40 X-8; N115 M99; 在加工过程中发现质量问题如下: - 用循环指令车削螺纹时产生乱扣现象:
- 用循环指令车削螺纹时循环起点不一致,但有一定的规律:
- 调用子程序车圆弧时丢步,且无一定的规律:
- 横向切槽时床头箱内有异常响声。
图2
|
通过对图2所示的数控系统结构进行分析及对机床相关部位的检查,找出问题的根源,采取措施解决了加工质量问题。 - 知故障出现在主轴编码器上编码器作为车削螺纹时主轴位置的反馈元件,它应与车床主轴同步转动,并发出主轴转角信号,输送给计算机。经过判断再检查编码器,发现有一根信号线松动。将螺钉紧固后,故障排除。
- 当车削螺纹时出现循环起点不一致,且有一定规律经过分析这一现象属于机械故障,它就象普通机床正反向移动,由于螺纹间隙而存在一定的位置误差一样。但数控机床用的是滚珠丝杠,为什么会有这一现象?后用手推动大拖板检查,发现确实有窜动。结果发现滚珠丝杠的间隙调整螺钉松动,紧固后故障消除。
- 调用子程序车削圆弧时出现丢步现象,从机床结构图可知故障发生在打印机接口以后但机床的X轴、Z轴都能移动,证明多功能NC 接口板工作正常( 有脉冲信号输出) ,故障发生在驱动单元上,经更换驱动电源后故障排除。
- 主轴箱有异常响声经检查亦属于机械故障,因为机床主轴不是变频主轴,异常响声是由于装配不当所致后,打表调整主轴以后故障排除。
轻松提高数控机床精度
随着我国经济的飞速发展,数控机床作为新一代工作母机,在机械制造中已得到广泛的应用,精密加工技术的迅速发展和零件加工精度的
0评论2025-01-04308
加工中心刀具长度补偿怎么用?
在数控加工中,刀具长度补偿是一种重要的措施,用于消除机床变形、热变形等因素引起的误差,保证加工精度,从而提高培训效率,减
0评论2024-12-18394
加工中心主轴定位角度怎么调?
在数控加工领域,加工中心主轴的定位角度是影响加工精度和效率的重要因素之一。正确调整主轴的定位角度可以提高加工质量,减
0评论2024-12-11491
每天早上打开数控机床时有没有必要热机?
工厂使用精密数控机床(加工中心、电火花、慢走丝等机床)进行高精密加工,你是否有这样的经验:每天早上开机进行加工,首件的加
0评论2023-08-151091