分享好友 数控技术首页 数控技术分类 切换频道

PLC在轴承磨床上的应用

2018-05-25 00:00370
摘要:本文介绍了PLC,特别是其伺服定位模块在轴承磨削加工中的应用。另外,还介绍了该伺服定位模块的G代码编程,该语言具有功能强大、调试方便的特点。

This paper introduce the application of koyo PLC ,especially it’s servo control module in bearing grinding machine.Also,we introduce the G-code program of the module,the G code program provides high performance and we can use it easily.

关键字:轴承磨削、伺服、G代码、PLC

bearing grinding servo control system G code PLC

1.引言: 

随着我国机械装备、汽车工业等行业的快速发展,我们对轴承加工设备,尤其是高精度、高效率、高可靠性的轴承磨床需求量十分庞大。轴承,作为机械工业的基础件,其加工设备的重要性非常突出。目前,我们国家的轴承加工设备相对存在加工精度差,重复精度不高、生产效率低的问题,生产的轴承和国外品牌有相当大的差距。以小型球轴承加工设备为例,有许多个体企业还在使用手工作业生产,这从侧面说明了我们在设备的自动化控制方面还有许多工作要做。当然,轴承设备的机械加工精度要求很高,在此基础上,设计一套优秀的自动控制系统及其控制软件非常重要。笔者在参与某集团公司的新型轴承自动化生产线的研制过程中,引进光洋电子的伺服控制模块,成功设计出了一套新的轴承磨床控制系统并完成系统软件的设计。值的一提的是,光洋(KOYO)精工是日本的轴承生产龙头企业之一,其轴承磨削的自动化控制确有其独到之处。 

2.工作原理及控制要求:

以RF-3MZ203小型轴承内圆磨为例,其机械结构的关键在于磨削进给机构,一般采用直线导轨和滚珠丝杠总成。加工时,工件(轴承套圈)高速旋转,磨削进给机构控制砂轮精确运动,进行磨削加工。所以,磨削进给的控制精度十分重要,这里采用安川的全数字化交流伺服系统控制。

磨削进给机构示意图如下

该磨床自动化控制的总体要求是
  (1) 开关量输入64点,开关量输出24点。
  (2) 采用伺服定位模块控制安川的交流伺服系统。由于内圆磨床磨削加工时有测抓在线测量,所以需要构成全闭环伺服控制。加工效率高,要求伺服系统有良好的高速响应能力;加工精度高,要求伺服系统有良好的刚性,以及优秀的低速性能。总体上要求伺服系统在高、低极限都能达到良好的性能。加工精度达到1μm
  (3) PLC控制多台变频器。
  (4) 采用触摸式人机界面,操作直观方便,界面友好。
  (5) 具备PLC总线连接能力,可以进行整条生产线的联网控制。

3.控制系统硬件设计:   

根据上述控制要求,PLC选择光洋电子的SU系列,变频器和交流伺服选择安川的产品,触摸屏选用光洋电子的GC-55EM2,共同组成磨削自动控制系统。选择光洋PLC主要是因为其中的U-01SP单轴伺服控制模块可以与交流伺服驱动系统良好的配合,达到优良的高、低速性能,而且伺服电机的编码器信号直接反馈到该模块,测抓反馈的中断控制信号也直接反馈到该模块,从而构成真正意义上的闭环控制。该模块在光洋精工已经得到长期应用。安川的交流伺服刚性好,技术先进、质量稳定,用于轴承加工设备非常合适;其变频器具备MODBUS总线,由于光洋电子的SU系列CPU模块的通讯口已经内置MODBUS协议,所以可以采用通讯方式控制多台变频,相比原先类似系统采用的模拟量输出控制简化了PLC硬件配置从而大幅节约了成本。值得一提的是SU-5M通讯功能强大,CPU自身具备3个通讯口,分别用于触摸屏通讯、变频器通讯、总线控制,而不需要单独的通讯模块,对提高配置的性价比起到了十分关键的作用。
系统示意图如下:

U-01SP与交流伺服配线图如下:

4.控制软件设计:   

轴承磨削的工艺十分复杂,磨削的方式有多种。本磨床主要是通过控制磨架的前后运动与砂轮进给机构相配合,完成磨削过程。控制的要点在于磨削进给机构的动作,也就是伺服系统的控制。本系统中的U-01SP可以用类似CNC的G代码控制,从而实现复杂的程序结构。利用这套系统,我们实现了电气原点的手动设置、手动调整模式与自动运行模式的切换、单次运行(半自动)与连续自动运行的自由切换、砂轮的各种修正模式、以及顺序复位(按机床动作流程,到需要返回时按原先已经动作的顺序反方向倒退回初始状态。因为机床的各部件动作需要错开,同时复位会造成碰撞)。U-01SP与PLC的信息交换通过该模块占用的输入输出点进行。其对应关系见下表:

程序控制分为两部分,CPU内的主程序为传统的PLC梯形图程序,该程序采用光洋的级式语言编程,依据工艺流程图编写,结构明晰、调试方便;U-01SP内下载伺服控制程序,整个磨削过程及砂轮修正程序均包含在G代码伺服程序内。当PLC主程序需要调用伺服程序时,只需要控制U-01SP的对应输出继电器即可。如启动自动运行,只需将Qn+02输出为ON;如启动手动反转,将Qn+03置为ON即可,伺服运行时In+02为ON显示伺服系统运行中(BUSY)。限于篇幅,详细的工艺流程图在此无法展开,这里给出砂轮修正部分的PLC程序示例:

G代码编程介绍:   由于U-01SP伺服定位模块的类CNC的G代码具有编程方便、功能强大、调试直观、易于学习等许多优点,在此作简单说明。
   (1)定位控制命令的基本格式:
   N100 G00 X500 F3000
   其中N100为程序标号,G00为命令码,X500代表定位位置,F3000表示定位速度。
   (2)常用G代码命令

 

结束语:  

说到CNC数控系统,相信许多人对G代码编程是非常熟悉的,但是在PLC系统中融合G代码编程的产品目前在国内并不普及。我们的这套系统自2000年在国内首次投产距今已接近5年时间,用户反映质量稳定,使用便利。值得一提的是我们的这套系统走出了伺服电机最低转速每分钟0.1转以下的极限!如此低的速度在光磨时有着重要的意义,因为光磨时需要的就是非常低的磨削速度,以逼近无进给磨削状态,可以达到极高的磨削精度。事实上,用户利用我们的PLC系统和三菱的专用CNC系统做了比较,磨削后工件的测量结果表明,采用PLC系统的磨削精度、加工的重复精度完全达到专用CNC系统的水准。从这一点来说,这套PLC系统有着良好的性能和特点:它将PLC的控制和高性能的伺服定位控制结合在一起,提供了PLC的易用性和CNC的高性能,具有很好的推广价值和应用前景。

举报
收藏 0
打赏 0
轻松提高数控机床精度
随着我国经济的飞速发展,数控机床作为新一代工作母机,在机械制造中已得到广泛的应用,精密加工技术的迅速发展和零件加工精度的

0评论2025-01-04308

加工中心刀具长度补偿怎么用?
在数控加工中,刀具长度补偿是一种重要的措施,用于消除机床变形、热变形等因素引起的误差,保证加工精度,从而提高培训效率,减

0评论2024-12-18396

加工中心主轴定位角度怎么调?
  在数控加工领域,加工中心主轴的定位角度是影响加工精度和效率的重要因素之一。正确调整主轴的定位角度可以提高加工质量,减

0评论2024-12-11491

简述机器人加装电主轴就选Kasite 4060ER-S的理由
  近年来,随着科技的不断发展,机器人作业已经渗透到各个领域,尤其在工业制造领域,更加随处可见。高精密切割、铣削、雕刻、

0评论2024-05-20704

机器人主轴怎么选?Kasite高速电主轴满足你的需求
  机器人发展到现在越来越受到人们的欢迎和重视,现在很多传统行业都在生产作业中引入了工业机器人,随着机器人的改进和优化,

0评论2023-10-231206

机械臂加装2.2KW大力矩电主轴,就选MSIY-80电主轴
机械臂想加装大力矩电主轴,用于铸钢等硬质材料去毛刺,铣削等加工,可以考虑MSIY-80电主轴,外径80mm,重量4.8公斤,可搭配轴向或径向浮动刀柄配套使用。

0评论2023-08-261200

每天早上打开数控机床时有没有必要热机?
工厂使用精密数控机床(加工中心、电火花、慢走丝等机床)进行高精密加工,你是否有这样的经验:每天早上开机进行加工,首件的加

0评论2023-08-151091