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日本SN系列注塑机控制系统改造

2019-01-16 00:00430
1概述

  我厂使用的SN系列注塑机是1985从日本引进的全套设备,设备因使用时间长,电气控制系统时常发生故障,大部分线路板基本老化。电气控制器上大量使用数码开关,因为长期使用,导致接触不良,使设备的控制系统反应不灵敏,控制精度差,注塑机压力波动大,生产出的产品质量不稳定,生产效率低。因此,决定对SN系列注塑机进行技术改造,控制系统我们选用了长新科技股份有限公司生产的FA型射出机程序控制器。

  2PLC控制器的应用及原理

  随着电子技术的飞速发展,近年来PLC在注塑机上的应用已日益普遍,使注塑机的控制水平提高到了一个新的阶段,PLC能对注塑机实现实时性的控制,即所谓控制是指用PLC的计算和控制来满足注塑机的正常操着工艺,这时PLC就代替了注塑机电气控制系统中的常用继电器、晶体管等组成的指令形成回路,指定控制回路等。提高了控制精度,降低了噪音,简化了电气系统及维修工作量。

  PLC控制器具有可靠性高,抗干扰能力强,是一种专为工业控制而设计的,在软件和硬件上都采用了许多抗干扰的措施,如屏蔽、滤波、隔音、故障诊断和自动恢复等。这些措施大大提高了PLC的可靠性和抗干扰的能力。

  在注塑机工作前首先要进行人机对话,操作工人将所要求的工艺参数数据,如:注塑机的开,合模速度及压力,注射的速度与压力,制品顶出的速度与压力、螺杆的转速,各个动作阶段的控制时间,动作的切换位置等数据输入PU中,当注塑机进入工作状态时,各工艺参数(控制变量)是通过各种类型的检测元件(传感器)进行检测与监控,传感器(压力、位移、速度、温度等)将所检测的各种信号,通过输入接口电路和模数转换(A/D)装置,进入PLC中并与预先存储的基准数据进行比较和运算,得出偏差信号,再通过数据转换(D/A)装置和输出接口电路输出电流,电压去控制元件,对注望的各执行机构进行压力,速度,位移、时间、温度等方面的控制。

  3FA型射出机程序控制器介绍

  FA程序控制器具有:

  (1)温度控制部分:7段料筒温度控制系统(带上下限温度锁定功能),1段油温控制系统,各温度段独立PID演算程序,第1段温度可设定微恒温控制(使用SCR)。

  (2)注塑流程部分:4段位置注塑参数控制,4段时间保压参数控制,时间注塑和位置切换保压点功能。射出不足和射料溢出检查功能。

  (3)储料流部分:2级松退,3级加料功能,两种松动程序,自动料筒清洗功能。

  (4)模具流程部分;4段开模数据处理,4段锁模数据处理,快速锁模功能,全自动调模功能。

  (5)中央处理部分;PLC高阶梯程序编辑,多层次密码分隔管理系统,30幕操作数据处理或监控页面。60套模具参数储存记忆功能,3种不同操作模式。50多项故障提示功能,中央处理电动润滑系统,多种生产计算功能,输入输出点诊断功能,实时钟显示功能。

  (6)动作协调部分:多段独立转级缓衡器设定。紧急或特殊动作缓衡器设定,比例输出曲线纠正功能,线性输入输出修正功能。

  (7)托模流程部分:震动托模功能,托模延迟出入功能,2组吹气脱模功能,2组全能中子(拙芯或旋脱)功能,机械手联接程序。

  4电路改造及运行

  首先我们将除直接控制电磁阀外的输出端用两块隔离继电器板桥接,以提高控制器的抗干扰能力:分别是料筒加温用一块隔离板(A板),马达启动、电热启动、报警器、机械手启动用一块隔离板(B),输入、输出10接口板FA-4,FA-6控制点接线。

  类比,数位、高速计数器FA.1板,温度控制介面FA-2板如图4。

  以全自动工作流程为例:按操作面板上的马达启动键,FA-6板12输出端输出马达启动信号,通过隔离/继电器板B(3)接通。

  220伏电压经过紧急开关常闭触点SB1、SB2、SB3、热继电器RJ等控制电动机启动,KM2、KM2,.2、为电动机过载报警保护端。按操作面板上的全自动键,当前安全门或后安全门打开时,X02A、X02B常闭触点断开,FA一410板8、9输入端为高电平,FA-610板10输出报警信号。当关上前、后安全门时,X02A、X02B接通,FA-410板8、9输入端为低电平,程控器发出闭模指令,结合闭模参数设定值,完成闭模快速、闭模慢速、低压保护、高压锁模等动作,闭模到位后,X00闭合,注射座前进,到位后,X01闭合,开始进行注射流程(其中包括注射、保压、预塑等参数设定所要求的动作),完成后进入开模流程。开模参数设定包括开模慢速、开模快速、开模减速、开模停止。开模到位后,FA-610板7输出端输出机械手启动信号,去隔离/继电器板B(I),启动机械手。

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