德国MFT特种膜
草甘膦蒸余及蒸馏废水
中试实验报告
报告编号:MFT-20130823
实验日期:2013年8月18日-8月21日
报告日期:2013年8月23日
一、实验背景
该废水项目业主方是一家生产多种化工产品以及农药的企业,其产生的很多废水具有高盐,高COD的特点。同时由于工艺的需要,对现有的产品母液进行高温蒸发浓缩后,其蒸出水变为了废水,这种废水具有含盐量低,有机物含量高的的特点。针对上述两种废水:高盐,高COD废水现有的处理工艺是进行蒸发,这样的工艺的弊端就是运行费用太高,给企业带来沉重的经济负担。由于企业自己有完整的污水生化处理系统,需要寻求一种减少废水的蒸发量,而更多的废水通过生化系统来处理的方法,这样就很大的降低了废水吨处理的运行费用成本。同时蒸出水由于具有低盐分高COD,且水质清澈透明的特点,可以考虑进行一定的处理使其达到冷却水的回用标准。因此在此背景下,根据双方交流和项目推进的需要,在该化工厂厂区内对水样进行现场膜中试试验。
二、实验目的
1.使用标准膜设备,考察德国MFT特种膜SuperRO在水样中对盐及COD的去除效果和操作可行性,为推进项目和工程设计提供数据支持;
2.考察单级膜过滤处理废水效果;
3.考察不同膜浓缩倍数情况;
4.考察水质情况对膜片的污染以及清洗性能恢复情况;
三.原料来源
化工车间现场提取用于实验的水样
四、实验设备
德国MFT(美富特)移动设备MFT SM-1-1
德国MFT(美富特)标准膜设备装置MFTSM-1-1是一款移动中试实验设备,其中包括1支70公斤级和1支140公斤级的SUPERRO特种膜。该膜系统可以根据高压管道的连接切换,实现单支膜(70ba或140ba)操作。此系统的特点是操作简易,保证出水水质稳定,通过改变操作条件研究SUPERRO处理不同料液的可行性,收集相关实验数据,为工程项目推进提供支持。
五、实验日期
2013年8月18日——2013年8月21日
六、实验地点
某化工有限公司工厂
八.工艺流程简介
达到进水要求的废水收集在原水桶中,开启进水离心泵,废水经过精密过滤器保安处理,进入高压柱塞泵。经过加压的废水进入膜元件过滤分离,废水一分为二。膜透过液外排或另行收集,浓水根据需要外排或者回到原水桶进行浓缩实验。如果进行浓缩实验,由于废水经过高压泵的摩擦挤压受热,温度会累积上升。为了维持恒定温度,流回原水桶的膜浓缩液通过板式换热器冷却。系统设置70ba和140 ba两种规格SUPERRO膜柱,并联排布,共用一台**扬程为165m的柱塞高压泵。通过管道的切换(为了安全考虑,这里不采用阀门设计)实现两种膜柱不同时间段的运行操作。
当原水电导值≤25000μs/cm时,建议使用70ba等级的膜柱;当原水电导值≥25000μs/cm时,建议切换使用140ba等级的膜柱。
九.实验过程
由于所有废水的电导率都小于40000μs/cm,所以选用70公斤级的膜元件进行实验。开机前,仔细检查阀门开关状态和软管走向情况;启动设备进行实验,定时记录实验起始时间、压力、温度、流量等相关数据,**分别取样检测浓缩液和透过液的水质指标。在操作开始及结束时,分别测试膜的清水通量,每次启动设备先用清水运行10-15分钟,记录清水的通量、压力、脱盐率;停机前需用清水冲洗膜组件,直至电导降为进水电导,记录清水的通量、压力、脱盐率。
十.实验一:蒸余废水膜处理实验
1.废水的特点:此废水颜色呈红褐色,温度80摄氏度左右,pH在12左右,含盐量、COD浓度高,水体中有少量的黑色沉淀物。
2.水样的预处理:用盐酸调pH至6-7,然后经过自然冷却一夜后,再用20微米的滤袋过滤。
3.实验记录数据
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6.数据
7.分析,结论及建议
1)从膜的运行上来看,本次实验使用70公斤的单只膜元件进行循环浓缩实验,共运行时间81分钟。**压力升至67公斤,接近膜元件能承受的**压力,同时在保持压力基本不变,进水电导升高的情况下,通量的损失很缓慢,且**膜的平均通量为12.99LMH,远超膜元件要求的**通量。
2)从膜的清水通量来看,实验结束后,通过实验前后的通量数据对比可知,其通量变化不大,说明该废水对膜元件的污染情况较小。
3)从膜的出水水质来看,尽管COD的截留效果不理想,但是本废水的主要目的是对该废水进行盐分的浓缩,使其浓水含盐量尽可能的高,产水含盐量达到进生化系统的要求。因此从电导截留率达到97%来看,其产水水质达到了本废水处理的目的。
4)结论:从以上对膜运行及数据分析来看,此废水的膜实验达到本次实验的目的,因此SUPERRO膜可用于此废水的处理。
十一.实验二:蒸馏废水的处理
1.废水特点:此废水无色透明,温度60摄氏度左右,pH在12左右,COD高,由于是蒸馏废水,其COD组成主要是一些有机物小分子物质。
2.水样的预处理:用盐酸调pH至7-8,然后通过自然冷却一夜后,用膜实验设备自带的保安过滤器来做过滤处理
3.实验记录数据
5.数据
数据表1
数据表2
说明:数据表二是在数据表一基础上仅改变进水PH的条件下再次做的过膜实验,主要是排除数据不准确性的干扰,同时测试pH的改变是否能改变其截留效果
6.分析,结论及建议
1)从膜的运行上来看,本次实验使用70公斤的单只膜元件进行循环浓缩实验,共运行时间62分钟。**压力升至20公斤,远未达到膜元件能承受的**压力,同时在保持压力基本不变,进水电导升高的情况下,通量的损失很缓慢,且**膜的平均通量为25LMH,远超本膜元件要求的**通量。
2)从膜的清水通量来看,实验结束后,通过实验前后的通量数据对比可知,其通量变化不大,说明膜元件污堵状态较理想。
3)从膜的出水水质来看,虽然实验数据有一定的问题,但是还是可以看出其对COD的去除效果很差,原因在于废水中COD组成部分大多数都是有机小分子物质,不容易膜拦截。而本废水的实验目的就是要求废水达到回用标准,因此COD太高而达不到本废水的实验目的。
4)结论:从以上的分析可以看出,虽然本膜元件的运行时没有任何问题,但是由于废水中有机小分子物质太多,而不能被反渗透级别的膜所拦截,使其出水COD不能达到回用水的要求本,因此本膜工艺对于此废水的处理并不合适。
5)建议:根据本废水的一些特点,可以考虑用一些**氧化技术进行处理。比如臭氧等
十三.实验三合成废水
1.废水特点:此废水无色透明,温度60摄氏度左右,pH在14左右,由于此水样的来源不清楚,水质情况不明,仅在取样过程中发现水体中有不能很好的溶解于水中的有机溶剂,但是在搅动过后凭肉眼不能观察出此现象。但在PH=6-10时,废水中有大量的白色沉淀物析出,此沉淀不易被20微米的滤袋拦截。在PH小于6时,白色沉淀物再次溶解,水体变得清澈透明。
2.水样的预处理:用盐酸调pH至5,然后通过自然冷却一夜后,用膜实验设备自带的保安过滤器来做过滤处理
3.实验记录数据
5.数据
6.分析结论及建议
1)从膜的运行上来看,本次实验使用70公斤的单只膜元件进行循环浓缩实验,共运行时间56分钟。**压力升至66公斤,已接近膜元件能承受的**压力,同时在保持压力基本不变,进水电导升高的情况下,膜的通量在实验前阶段较为缓慢,但是在实验后阶段其通量衰减较快速。且**膜的平均通量为13.79LMH,远超膜元件要求的**通量。
2)从膜的清水通量来看,实验结束后,通过实验前后的通量数据对比可知,其通量变化较大,说明本膜元件在运行中有一定的污堵。由于对水质来源不清楚,不好判断污堵原因,但是从**浓水水面上漂浮的有点像油状的物质来看,可能是有机溶剂达到过饱和析出,而浮于水面上,造成污堵的原因之一。
3)从膜的出水水质来看,不管是电导还是COD都达到了一个良好的截留状态,且本废水实验的目的是对废水进行脱盐处理,其产水进入生化,而节省蒸发废水的运行费用,因此仅从这方面讲此SUPERO膜是完全能够处理好此废水的。
4)结论及建议:从以上的分析可以看出,SUPER膜元件对废水处理的效果无太大问题,主要是膜在运行中出现一定的污堵现象,有些有机溶剂在膜在工程长期运用时,会对产生破坏作用,因此此废水处理与否,需要了解清楚此废水来源及性质后,再做决定。

