摘要 介绍了500t冲压机送料系统的自动化改造,包括硬件配置和PROFIBUS-DP现场总线的应用。
关键词 冲压机 送料系统 PROFIBUS-DP 现场总线 改造
中图分类号 TP273 文献标识码 B
哈尔滨电机厂有限责任公司上世纪80年代引进的德国万家顿500t冲压机,目前电气系统严重老化,某些部件已停产,机床工作效率低,生产受到很大影响为此,对其进行改造,在送料系统中应用了PROFIBUS-DP技术。
1.硬件配置
硬件选用西门子工控产品,技术核心是PLC和伺服系统对PROFIBUS-DP的编程,硬件配置见图1。
(1)PROFIBUS-DP。是一种基于RS-485的开放式工业现场总线,适用于高速通信且数据量小的现场级(符合冲压机自动化改造特点)PROFIBUS-DP按照“主/从令牌通行”访间网络,区分主动(主设备)、被动(从设备)总线节点(只有主动节点有权访问网络,被动节点通过主模块的轮询分配),是“全集成自动化”的系统总线,开放性强,可连接不同制造厂商的标准部件。
(2)PLC。S1otPLC412实现机床的逻辑控制、运算。Slot-PLC412不具有记忆功能,必须和工控机(PC610)一起使用,调试机床后,要将所有数据(程序、参数)备份到PC610的硬盘,每次重新启动,S1otPLC412会自动调取这些数据。
(3)工控机。用VC或VB在PC610中编辑一个界面(功能类似HMI),PC610通过其中的专用软件与S1otPLC412进行数据交换,实现对S1otPLC412的控制和监测。专用软件在SlotPLC412里开辟特定空间,在此空间定义一些中间变量或数据块,PC610对它们进行“读”或“写”操作。
(4)交流伺服系统。SIMODRIVE611U由电源馈入模块和功率模块组成,注意必须在其功率模块上附加一块PROFIBUS-DP模板,SIMODRIVE611U才能与S1otPLC412通信和数据交换。
(5)扩展模块。SIMATIC ET200与传统I/O模块功能相同,采集机床的各种状态和数据,完成PLC对机床的逻辑控制,在规定距离内通过PROFIBCS-DP电缆可安装在床身任意部位,不必直接接在PLC-CPC后面,增强了机床设计与具体安装的灵活性。由于PROFIBUS-DP高速通信、数据交换量小的特点,SIMATIC ET200响应时间极快。
2.PROFIBUS-DP的应用
连接好硬件后,在PC610中安装SimoComU和SIMATICManager分别用来配置SIMODRIVE611U的参数(变速比、最大速度等)和编辑PLC程序、匹配硬件配置等工作。在SIMOD-RIVE611U与SlotPLC412之间需要有一个协议,才能通过PROFIBUS-DP实现通信和数据交换,硬件配置完成后,在SIMATIC Manager硬件配置文件的SIMODRIVF611U选项中,会自动分配一个区间,此区间甩的“输入”、“输出”对应SIMOD-RIVE611U的状态字参数和控制字参数。借助PROFIBUS-DP,系统利用“输入”读取SIMODRIVE611U的状态(电机温度、实际距离等)并传输进SlotPLC412,利用“输出”对SIMODRIVE611U发出指令,SIMODRIVE611U可带动电机运转。S1otPLC412在每一次循环周期,均对PC610、SIMATIC ET200以及SIMOD-RIVE611U的状态字、控制字进行1次“读”和“写”操作,通过PLC程序完成冲压机送料部分的自动控制,控制流程见图2。
改造在保留机床原有功能的基础上,又增加了一些新功能:①可手动正、负方向移动;②自动方式下可单独一次送料;③若送料过程中进给突然中断,恢复生产后能够将剩下的送料即离补齐;④可改变送料进给长度和速度;⑤实时监控电机温度。
通过改造,机床自动化程度和利用率显著提高,已正常运转半年,为企业创造了较大经济效益。