摘 要 介绍XK2414x80型数控龙门镗铣床的故障现象及原因,在材料受限及满足产品加工质量的条件下,为保证正常生产,将全闭环改为半闭环控制的方法。
关键词 数控龙门镗铣床 全闭环控制 半闭环控制
中途分类号 TH17 文献标识码 B
中国南车集团株洲电力机车有限公司于1999年购置的XK2414×80型数控龙门镗铣床,主要用于韶山系列电力机车、地铁车辆、大功率交流机车的转向架构架板料镗铣加工。机床使用SIEMNNS 840D数控系统,SIMODRIVE 611D数字驱动,工作台(X轴)采用直线导轨技术、全闭环控制方式,双齿轮齿条传动,位置检测使用HEIDENHAIN LB382C光栅尺,最小分辨率为0.001mm,每200mm距离有一个零点标记,工作台床身总长16.5m,两节拼接方式。
1.故障现象
机床在完成搬迁后的首次通电调试时,数控系统能正常启动,驱动也能正常上电,在REF操作方式下,Y轴和Z轴归零正常,但X轴不能完成归零动作,在+X方向移动200mm后停止运动,机床出现20002号报警:Channel 1 axis X zero reference mark not found(通道1的X轴零参考标记没有找到)。
2.故障分析
检查机床数据34060 REFP_MAX_MARKER_DIST(定义触发器启动和跟随的零标记之间的最大距离)设定值,原设定值是200,理论上X轴每移动200mm必定通过零点标记(光栅尺上每200mm有一个零点标记),修改机床数据34060为300确保X轴归零时移动的距离内有一个零点标记,故障未解除。在JOG操作方式下,X、Y、Z轴能正常点动,激光检测X轴的定位精度和重定位精度,在机床范围之内。在AUTO操作方式下,加工程序不能运行,将机床数据20700由0修改为1(定义机床不用归零就可自动循环执行加工程序)后,加工程序可以自动运行,但使用G代码(G54-G59)建立起来的工件坐标不正确,机床其他功能正常。经以上检查和测试,考虑该故障是发生在机床搬迁后首次通电调试状况下出现(由于该机床工作台的床身为两节拼接方式,光栅尺固定在两节床身上,搬运时必须先将光栅尺带从光栅尺盒中抽出,将光栅尺盒拆下,待床身搬迁安装调整好后,再将光栅尺带回装到光栅尺盒中),故初步判定造成机床X轴归零故障的原因是:机床搬迁时将光栅尺带从光栅尺盒中抽出和回装时损坏了其零标记。
3.故障排除
检查光栅尺带,发现光栅尺带上有油污和刮伤痕迹,清洗后回装仍然不能解除故障,光栅尺带物理损伤不可修复。为了快速排除故障修复机床投入生产(新购光栅尺需要1~3个月的订货周期),决定将X轴改为半闭环,使用X轴伺服电机内置编码器反馈信息作位置环,方法如下。
(1)修改X轴的34200号机床数据(由3改为1),将X轴的归零方式改为带限位撞块归零方式。
(2)制作和安装机械撞块,增加一个归零用的限位行程开关,调整限位行程开关和机械撞块的位置,连接限位行程开关的输入信号到PLC的DMP输入模块。
(3)使用STEP7软件修改PLC程序,读取并处理限位行程开关的输入信号,将第二测量系统有效改为第一测量系统有效。使用STEP7软件修改FC30功能块内容如下:
M009: S M59.1(X轴进给使能,机床准备归零)
A 137.7(读取限位行程开关的输入信号)
=DB31.DBX12.7(开始寻找零脉冲信号)
R DB31.DBX2.1
R DB31.DBX21.7
R DB31.DBX1.6(第二测量系统无效)
S DB31.DBX1.5(第一测量系统有效)
(4)修改X轴的32700号机床数据(由1改为0),取消X轴的螺距误差补偿(全闭环时才需要),测量X轴的反向间隙并补偿到X轴的Backflash(0)中。
(5)调整X轴相关机床数据,降低X轴的系统检查精度,将X轴的36400 Contoures Tol数据值由原来的0.02调整为0.03,将X轴的36030 Standstill_pos_Tol数据值由原来的0.02调整为0.03,消除由全闭环改半闭环后系统25050(Axis X 1 contourmonitoring)和25040(Axis X1 standstill monitoring)两个报警。
通过以上步骤快速解决了XK2414×80型数控龙门键铣床的故障,虽然机床X轴的精度有所下降,但机床基本功能修复正常,且修复后机床精度完全满足韶山系列电力机车、地铁车辆、大功率交流机车的转向架构架板料10.5mm的加工工艺要求。机床X轴改成半闭环使用已有一年,机床使用正常。