摘 要:针对原设备继电器控制存在的弊端,利用可编程控制器进行改造,提高了机床的安全性及可靠性,降低了设备故障率。
关键词:可编程控制器;改造;去浇口车床
中图分类号:TM571.61 文献标识码:B
一、用PLC改造车床
1996年公司购进一台轮毅去浇口车床,其主轴、液压和机械传动均采用继电器控制,接线复杂,故障较多。为了减少故障,提高机床可靠性和产品质量,我们采用OMRON CPM1A-40DR-A可编程控制器对该机床进行了改造。
1.系统设计
该设备的加工情况为轮毅卡紧在主轴卡盘上旋转,刀具安装于滑台上,滑台先快移下降,碰到减速限位后滑台进给切削,直至浇口去掉后滑台上升,完成一个加工过程。根据上述工序确定PLC的输入信号及驱动负载。输入信号包括手动和自动、冷却启和停、滑台下和上、液压启和停、主轴启和停、气动锁紧和松开等共19点,输出为10点,最终确定选用OMRON 24点入、16点出的CPM 1 A-40CDR-A进行控制。
2.程序编制
给输入和输出信号分配好地址,设计出PLC的电气原理图,以及其它外部硬件接线图和安装所需的图纸。
根据控制要求,画出程序流程图(下图),然后根据流程图设计出梯形图。
二、改造效果和效益
改造后,大大地简化了控制线路。PLC可直接使用AC 220V电压,并且可输出+24V直流电压,供各电磁阀和其他元器件使用,减少了一块+24V直流电源输出板。PLC控制的实现,极大地提高了设备的安全可靠性。并使维修工作简单易行。在改造后近1年的运行中,基本上保证了设备每天24h的连续正常运转,设备控制系统到目前为止故障基本为零。