图1 曲轴简图(495Q型)
1 曲轴径向圆跳动误差的试验与分析
式中:d→oj为第n道工序加工后的径向圆跳动误差;hj×d→ij本工序的部分误差,其中hj为遗传系数;d→j为由本工序自身产生的径向圆跳动误差。
- 试验条件
- 以495Q型曲轴(图1)作为试验对象,选择在生产现场做工艺试验,以便数据更贴合生产实际。曲轴径向圆跳动误差数值均为第三主轴颈的测量值。
- 试验结果及分
- 表1是对20根曲轴精车主轴颈前后径向圆跳动误差大小和方向的测量值。精车前误差是车中径(第三主轴颈)的输出误差。由表1可以看出:精车主轴颈后曲轴径向圆跳动误差总体上是增大的,这说明该工序后的曲轴径向圆跳动误差既有上道工序的遗传,又有工序本身产生的误差。
- 表2是对曲轴大小头进行精车前后径向圆跳动误差的测量值。精车前误差是精车主轴颈的输出误差。由表2可看出:该工序前后误差的大小和方向基本上没发生什么变化,这说明该工序加工后没有生产新的误差,而上道工序的误差几乎全部遗传到了本工序。
表1 曲轴精车主轴颈前后径向圆跳动误差(mm) 序号 曲轴铸号 精车前误差 精车后误差 1 599050945* 0.1525° 0.2560° 2 599050841 0.2040° 0.2770° 3 599050863 0.1755° 0.2375° 4 599050861 0.25120° 0.3480° 5 599050742 0.30120° 0.38110° 6 599051146 0.2870° 0.2370° 7 599050761 0.3520° 0.4540° 8 599050843 0.3960° 0.42105° 9 599051159 0.37300° 0.45210° 10 599051047 0.38105° 0.4285° 11 599050844 0.4175° 0.4535° 12 599050642 0.27175° 0.3565° 13 599051142 0.29340° 0.37190° 14 599051247 0.32120° 0.3960° 15 599051171 0.38195° 0.4585° 16 599051173 0.3170° 0.2570° 17 599050864 0.27230° 0.3970° 18 599050862 0.10255° 0.2530° 19 599051046 0.21290° 0.31170° 20 599050927 0.1850° 0.2510° 注:*:铸号599050945系铸5班1999年5月8日所铸第4包铁水中第5条曲轴;表中下标角度是指跳动最大数值所在位置。 表2 曲轴精车大小头前后径向圈跳动误差(mm) 序号 曲轴铸号 精车前误差 精车后误差 1 599050845 0.2560° 0.2560° 2 599050841 0.2770° 0.2670° 3 599050863 0.2375° 0.2375° 4 599050861 0.3480° 0.3580° 5 599050742 0.38110° 0.38110° 6 5990501146 0.2370° 0.2370° 7 599050761 0.4540° 0.4540° 8 599050843 0.42105° 0.41105° 9 599051159 0.45210° 0.45210° 10 599051047 0.4265° 0.4285° 11 599050844 0.4535° 0.4535° 12 599050642 0.3565° 0.3565° 13 599051142 0.37190° 0.37190° 14 599051247 0.3960° 0.4060° 15 599051171 0.4585° 0.4585° 16 599051173 0.2570° 0.2570° 17 599050864 0.3970° 0.3970° 18 599050862 0.2530° 0.2530° 19 599051046 0.31170° 0.30170° 20 599050927 0.2510° 0.2510° - 图2所示的是粗磨主轴颈前后曲轴径向圆跳动误差的变化情况。
- 由图2可知:粗磨主轴颈前后.曲轴径向圆跳动误差值发生了很大变化(试验证明,误差方向也发生了很大变化)。通过仔细分析查明:粗磨主轴颈基本匕消除了上道工序的径向圆跳动误差,其现有误差是自身工艺系统产生的。
图2 粗磨主轴颈前后的径向圆跳动误差
图3 精磨主轴颈前后的径向圆跳动误差 - 由图2可知:粗磨主轴颈前后.曲轴径向圆跳动误差值发生了很大变化(试验证明,误差方向也发生了很大变化)。通过仔细分析查明:粗磨主轴颈基本匕消除了上道工序的径向圆跳动误差,其现有误差是自身工艺系统产生的。
- 图3 是精磨主轴颈前后,曲轴径向圆跳动误差情况。由图可知,其类型同试验上c。
- 图4是曲轴氮化前后,其径向圆跳动误差的变化情况。
- 由图4可知:氮化后的曲轴径向圆跳动误差基本上是增大的,而且个别变化幅度较大。经认真分析查明:氮化后的曲轴径向圆跳动误差,既有上道工序的遗传,又有工序本身产生的新误差,并且新误差占主导作用。
图4 氮化前后的径向圆跳动的误差 - 试验总结
- 通过对曲轴几个关键工序的试验结果表明,其中很多工序与曲轴径向圆跳动误差有关,而且不同工序所造成的影响程度不同,一般可分为以下三类:第一类:式(2 )中的d→j=0 ,即d→oj=hj×d→ij。也就是曲轴经该工序加工后的径向圆跳动误差为上道工序误差的遗传,其大小取决于上道工序的误差值及遗传系数hj,而工序本身不产生误差。试验b属于这种情况,其中hj=1。
- 第二类:式(2)中的hj×d→ij=0,即d→oj=d→j。也就是曲轴经该工序加工后基本上消除了上道工序产生的径向圆跳动误差,具有很强的误差校正能力。同时本身产生了新的误差瓦,在一般情况下d→j<d→ij。试验c、d属于这种情况。
- 第三类:d→oj=hj×d→ij+d→j。即曲轴经该工序加工后的径向圆跳动误差既有上道工序误差的遗传,又有工序木身产生的误差。试验a、e属于这种情况。
- 实践证明,在绝大多数情况下,整个工艺过程的自有误差总是大于上一工序的遗传误差。因此应该把注意力集中到工艺过程的自由误差上。又由于遗传系数气通常总小于1.在自有误差项中,愈是后面的工序,对最后结果影响愈大。因此,减小曲轴径向圆跳动误差的关键在于减小最后几道工序(如精磨主轴颈、氮化等工序)的自有误差。
- 通过对曲轴几个关键工序的试验结果表明,其中很多工序与曲轴径向圆跳动误差有关,而且不同工序所造成的影响程度不同,一般可分为以下三类:第一类:式(2 )中的d→j=0 ,即d→oj=hj×d→ij。也就是曲轴经该工序加工后的径向圆跳动误差为上道工序误差的遗传,其大小取决于上道工序的误差值及遗传系数hj,而工序本身不产生误差。试验b属于这种情况,其中hj=1。
2 减小曲轴径向圆跳动误差的措施
- 合理装炉。曲轴是长轴类零件,氮化时可采用垂直吊挂的方式,使其处于自然放松状态。若用托盘装曲轴,则一定要使曲轴处于垂直状态,间隔40mm以上,防止氮化时曲轴歪斜而产生弯曲变形。
- 在氮化操作中,缓慢升温和均匀升温是减小和防止弯曲变形的重要一环。如升温速度过快,势必造成靠近炉罐的曲轴外侧温度高、内侧温度低,这样由于曲轴两侧存在温差,就势必会产生弯曲变形。
- 考虑到曲轴在精车主轴颈与精车连杆颈时切削量大,容易造成较大的应力集中。可考虑在该工序之后对曲轴进行二次去应力回火,这样在氮化时弯曲变形就小一些。我们对六拐曲轴做过此类工艺试验,结果曲轴的氮化变形量明显减小。