2 Ø6.3m立式车床的数控改造
- 机械改造
- 从机械改造尽可能简单的原则出发,根据东方电机厂加工零件的要求,Ø6.3m立车数控改造保留了原右刀架、横梁和主轴的手动加工操作功能。对其左刀架的X轴和Z轴运动采用数控。机械部分也相应地做了改动,更换了减速箱。右刀架留作常规加工之用,使以往产品的加工工艺路线不致有较大变化,符合传统生产习惯。左刀架可进行数控加工,满足该厂在不断开发新产品时,实现多品种、单件和小批量生产的要求。
- 具体方法是:去掉左刀架的原有的齿轮传动系统,安装上伺服进给驱动箱,其变速比为1:4。对于这类大型机床,由于刀架比较重,惯性大,若采用伺服电机直接与丝杆相连,伺服系统的驱动功率要求很大。虽然这样可以提高进给速度,但系统的成本将会非常高。对于大型回转体加工,进给速度一般要求比较低,因此,X、Z轴采用一定速比的机械降速传动,以降低对X、Z轴伺服电机驱动力矩的要求,从而降低改造成本。进给速度通常设定为2m/min左右。改造前后的进给传动系统示意图如图1所示。
(a)改造前
(a)改造后图1 进给传动系统图 - 新的传动链中,刀架滑座和刀架滑枕的进给各自独立,分别由各自的交流伺服电机驱动。经过一对减速齿轮,传动各自的丝杠,产生相应的位移。两传动链在机械上互不联系,当加工锥面或球面时,由数控系统发出指令,使两坐标轴按要求的规律联动,车削出所需的锥面和球面。从图1b可见,改造后的进给箱仅用一对齿轮传动,这远比原进给箱的齿轮对数少,为减少齿轮传动链的反向间隙创造了有利条件。
- 伺服系统选型
- 大型立式车床X、Z轴的负载特性不同于小型机床,因此对伺服电机的力矩要求亦不同于小型机床,另外信号的传输距离也比较远。考虑到用户的需求,用华中Ⅰ型数控系统改造的大型立车时,选择以下三种伺服系统之一:
- 采用德国AMK公司的65N·m交流伺服驱动和电机,其中Z轴电机带抱闸装置。该伺服系统是模块化结构,有电源模块、进给模块,模块之间由控制信号相连。数控系统的内装PLC检测各模块有无异常,按一定的顺序分别输出信号,使伺服处在就绪状态。模拟伺服模块检测电机编码器作为速度反馈,同时输出到位置控制器,作位置反馈。
- 采用德国SIEMENS公司的交流伺服系统及电机,它也是模块化结构,分成电源模块、进给模块。进给模块接受系统输出的模拟电压信号(为-10V~+10V)控制。电机输出两路检测信号,一路为测速机的速度模拟信号,输出到进给模块,一路为编码器信号,输出到位置控制接口。
- 采用FANUC公司的直流伺服系统。此种配置主要是为了与原有的直流进给电机配套,以节省经费。
- 东方电机厂Ø6.3m立车的改造,采用了德国AMK公司的65N·m交流伺服驱动和电机。
- 数控系统
- 对大型立车数控改造,采用HZCNC-IT数控系统。由于机床外型大,整个系统布局设计分为三部分
- 操作站,含显示器、数控编程键盘、机床操作面板和软盘驱动器;
- 电气控制柜,由主轴控制柜和伺服控制柜构成;
- 小操作盒悬挂在机床上,由摇动和点动按钮组成。
- 由于操作站与电气控制柜之间的距离相距约30多米,对系统的信号传输需要进行特殊的处理。具体如下:
- 位置控制器与系统的主控机的信号处理。位置控制器如嵌入到主控机箱中,位置控制器输出的位置指令是一个小电流的模拟电压信号(-10V~+10V)。若长距离的传输,必然会衰减。如系统给定10V,输出到伺服系统可能只有5V。即使不考虑其它干扰因素,电机也达不到理论的转速,会引起系统跟踪误差过大而报警。如考虑其它干扰,进给轴控制的稳定性无法得到保证,为此位置控制器与伺服单元轴的物理位置尽可能近。为此设计了一块智能位置控制卡,CPU为80C196,安装在电气柜中,它与伺服驱动系统构成对机床X、Z轴的进给控制。而智能位置环控制卡与主控机,采用串口RS-422方式,遵循一定的协议长距离进行实时通信,即主控机每8ms向智能位置环控制卡传送增量信息。
- 手摇信号的处理。手摇脉冲发生器输出的信号为A、B两路、相位相差为90°的TTL的方波信号。为了长距离的传输,将A、B两路信号分别经差分发送器,变成差分信号,以便提高信号的抗干扰能力。
- 从机械改造尽可能简单的原则出发,根据东方电机厂加工零件的要求,Ø6.3m立车数控改造保留了原右刀架、横梁和主轴的手动加工操作功能。对其左刀架的X轴和Z轴运动采用数控。机械部分也相应地做了改动,更换了减速箱。右刀架留作常规加工之用,使以往产品的加工工艺路线不致有较大变化,符合传统生产习惯。左刀架可进行数控加工,满足该厂在不断开发新产品时,实现多品种、单件和小批量生产的要求。
3 系统的PLC
图2 系统内部PLC结构图
图3 球体轴承座零件