三菱FX2N系列PLC对T68镗床的改造

   2018-06-26 120
核心提示:[db:简介]

    0、前言

    镗床是冷加工中使用比较普遍的设备它主要用于加工精度、光洁度要求较高的孔以及各孔间的距离要求较为精确的零件(如一些箱体零件),属于精密机床。T68镗床是应用最广泛的一种,其原控制电路为继电器控制,接触触点多、线路复杂、故障多、操作人员维修任务较大。针对这种情况,我们用PLC控制改造其继电器控制电路,克服了以上缺点,降低了设备故障率,提高了设备使用效率,运行效果良好。

    1、改造方案的确定

    1.1 原镗床的工艺加工方法不变;

    1.2  在保留主电路的原有元件的基础上,不改变原控制系统电气操作方法;

    1.3 电气控制系统控制元件(包括按钮、行程开关、热继电瑞、接触器),作用与原电气线路相同;

    1.4 主轴和进给起动、制动、低速、高速和变速冲动的操作方法不变;

    1.5  改造原继电器控制中的硬件接线,改为PLC编程实现。

    2、利用三菱FX2N-48MR PLC对T68镗床的改造

    2.1 主电路

    T68镗床有2台电动机,主轴电机M1拖动主轴的旋转和工作进给,M2电动机实现工作台的快移,M1电动机是双速电动机,低速是△接法,高速是YY按法,主轴旋转和进给都由齿轮变速,停车时采用了反接制动,主轴和进给的齿轮变速采用了断续自动低速冲动。T68镗床的主电路如图1。

  2.2  T68镗床PLC改造I/O分配图(图2)。

  2.3 T68镗床PLC改造梯形图(图3)。

   3、改造后T68镗床的PLC调试过程

    3.1  M1的正转连续控制

    主轴变速杆SQ1压下:X5置1,进给变速杆SQ3压下:X7置1。

    3.1.1 正转低速起动

    主轴变速手柄—低速—SQ不受压—X11置O。

    按下正转起动按钮SB2—X1置1—M0置1自  锁—Y2、M3、Y0、M2、Y3置l—KM1、KM3、KM4得电—  M1接成△低速全压起动—n↑—KS1(X15创作)—为  反接制动作准备。

    3.1.2正转低速停车:反接制动

    按停车按钮SB1—X0闭合—M3、Y0、Y3置0—  KM1、KM4失电—同时Y1、M2、Y3得电置1—KM2、KM4得电—M1串电阴R进行反接制动—n↓—KS1复位—X15断开—Y1、M2、M3复位置0—KM4失电—M1停车结束。

    3.1.3   M1正转高速起动

    主轴变速手柄—高速—SQ受压—X11置1。

    控制过程同低速类似,按下SB2—X1置1—M0、M2、M3、YO、Y3置1,由于X11置1,使得T0开始延时—KM1、KM3、KM4得电—M1接成△低速全压起动—延时3 s—T0动作—Y3复讨,T1延时0.5 s,Y4置l—KM4失电—KM5得电—M1接成YY高速运行—n↑—KS1(X15)动作—为反接制动作准备。

    3.1.4 正转高速停车

    同正转低速停车类似,采用的是低速反接制动。

    3.2  M1 的反转控制

    同正转低速控制类似,利用SB3、M1、Y2、M5、Y1、M2、Y3、Y4、KS2 来控制实现。

    3.3 M1的点动控制

    止转点动:按SB4—X3置l—M3、YO、M2、Y3置1—KM1、KM4 得电—M1接成△串电阻低速点动。

    反转点动按SB5实现。

    3.4 主运动的变速控制

    主轴变速SQ1:变速完毕,啮合好受压—X5置l;SQ2:变速过程中,发生顶齿受压—X6置1。

    主轴变速操作手柄拉出—SQ1复位—X5置0—若正转状态—反接制动停车—调变速盘至所需速度—将操作手柄推回原位、若发生顶齿现象,则进行变速冲动:SQ2受压—X6置l—M2、M4、Y0、Y3置l—Y1、N2、Y3置1—kM2、KM4得电—M1进行反接制动—n↓—速度下降至1OO r/min—KS1复位—X15置0—K—KM2失电,KM1得电—M1起动n↑—制动n↓—起动—制动……故M1被间歇地起动、制动—直至齿轮啮合好—手柄推上后—压SQ1,SQ2复位,切断冲动回路。变速冲动过程结束。

    3.5 进给变速

    由SQ3、SQ4控制,控制过程同主轴变速。

    3.6 镗头架、工作台的快移

    由快移操作手柄控制,通过SQ7、SQ8即X13、X14控制M2的正反转实现。

    4、结束语

    将以上设计好的PLC程序输入到FX2N-48MR主机以后,连接好输入输出分配和主电路,按照以上的步骤进行调试,调试过程全部通过,完全满足T68镗床的控制要求。

    T68镗床原继电器电路经三菱FX2N系列PLC改造后,虽然PLC一次性投资较大,但改造后的设备大大降低了运行的故障率,提高了设备运行的稳定性和效率,减轻了工人的劳动强度,降低了日常维护成本,并可避免出现因误操作而引起的事故。改造后设备经使用运行,结果表明效果非常好。

 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类数控技术
推荐图文
推荐数控技术
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号